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凝汽器胶球清洗装置系统收球率低的原因有哪些?从哪里体现出来?针对些问题如何解决?
发布时间:2018/3/8 点击次数:1528

凝汽器胶球清洗装置系统收球率低的原因有哪些?从哪里体现出来?针对些问题如何解决? 



       连云港市宏琦电力辅机有限公司是今天主题介绍
凝汽器胶球清洗装置专业生产厂家,对其中收球网、装球室、电厂凝汽器/冷凝器管道清洗专用海绵橡胶球、剥皮胶球、金刚砂胶球。
       针对大唐略阳发电有限责任公司凝汽器胶球清洗系统B侧收球率长期低下的问题,进行分析,并逐一对发现的问题采取了一定的改进措施,最终提高了B侧收球率。确保凝汽器不锈钢管的清洗效果达到设计规定,提高了机组的经济效益。
        凝汽器生产的单壳体、单流程、对分、表面式凝汽器来源于连云港市宏琦电力辅机有限公司。凝汽器的外壳由钢板焊制而成,两端有水室及管板(管板胀口冷却水管)。水室用垂直隔板分成A、B两侧,以便在运行中可减轻负荷、解列任意一侧清洗而不至停机。由于运行中凝汽器要保证其真空度和凝结水的水质,汽水两侧必须保持清洁,所以在凝汽器系统里设置一套胶球清洗装置,以提高凝汽器冷却水管清洁度,避免冷却水管长期运行产生水垢腐蚀。
        自投产以来,6号机B侧胶球收球率一直在50—60%,虽经汽机分场和本体班检修人员多次处理,但收球率过低现象一直未得到彻底解决,特别是今年以来,收球率持续降低,已严重影响到凝汽器的热交换效率,使凝汽器端差增大,机组背压升高,煤耗增加,导致机组运行经济性降低。故分场和班组都希望利用此次A修机会,把B侧胶球收球率提高到合格范围内。
胶球
胶球一般使用的种类为标准
剥皮胶球、普通胶球、金刚砂胶球。
(1)标准剥皮胶球
        标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管,标准剥皮胶球也是各发电厂很常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。
    剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。适用于不锈钢管以及钛合金管换热器。
(2)普通胶球
        普通胶球表面光滑,主要用于可再剥皮磨打后制成标准剥皮胶球,一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球,一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。 
        主要用于去除软性污垢,适用于冷却水应用场合,淤泥、粘泥、泥砂等.适用于铜管换热器。
(3)金刚砂胶球
        金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。金刚砂胶球适用于清除各种结垢沉积较多的管道,但对管子有伤害,一般不长期使用,特别铜管更慎用。 有效去除硬质结垢,如:碳酸钙。适用于钢管、不锈钢管换热器。
二、原因分析:
        使用
胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器,提高凝汽器的传热效果,防止汽轮机热效率因背压升高而降低,同时可防止冷却管因结垢而腐蚀,延长冷却管的使用寿命,是节能和改善劳动条件的理想设备,所以提高胶球收球率对机组经济性十分重要。针对B侧收球率低的情况,A修期间,汽机分场和汽机本体班对可能存在的原因进行了分析,认为存在的原因主要有以下几点:
1、胶球质量问题。
        胶球直径偏大会导致不能正常通过凝汽器管束,胶球比重偏大会造成吸水性差及吸水后比水重,沉入水底。胶球量投放不合适,都会造成收球率低。
2、收球网关闭不严及有毛刺。
        胶球系统的收球网采用倒V字形结构,收球活动网板的转轴由电动装置通过曲柄连杆机构来驱动,连杆与曲柄采用销轴连接。当循环水中带有的杂物卡在收球网和转轴上时,使得主转轴卡涩,收球网关闭不严,造成卡球或者逃球。若球网有毛刺时,当胶球从收球网经过时,会被毛刺阻拦或阻挡,影响胶球回收。
3、循环水携带杂质堵住凝汽器钢管。
        冷却塔为漏天布置,冷却水塔淋水填料为复合波浪型PVC塑料填料。此种填料虽然冷却效果好,但承载能力很差,容易破损,掉入水中。再加上冷却水塔的水泥构件表面剥落,使大量的水泥、石子及淋水填料进入循环水中,随循环水流入凝汽器水室。尽管水塔前池处设置了滤网,但由于滤网网眼尺寸设计偏大,仍有一定数量的杂物随循环水进入凝汽器钢管内,堵塞管道,致使胶球进入后在钢管入口处堆积,不能循环回收。
4 、胶球进入凝汽器水室排气、放水管道。
        由于凝汽器水室顶部放空气管道入口位于水室最高处,漂浮在水室上部的胶球积聚在放空气管道内,在开启水室顶部放空气门时,经常有胶球跑出。胶球也有可能堆积在凝汽器水室放水管内,无法回收。
5、凝汽器管束内结垢。
        当凝汽器凝汽器管束内结垢时,会导致凝汽器内壁增厚,管束直径减小,影响胶球正常通过,不能达到清洗凝汽器管束的目的,造成凝汽器换热效率降低,对机组经济性造成一定影响。
三、处理方案
        胶球系统是凝汽式汽轮机的重要辅助设备之一。提高收球率,是减小凝汽器端差,提高汽轮机循环热效率、降低发电煤耗的有效手段,为此,提高凝汽器胶球清洗系统收球率具有很现实的意义。针对以上原因,对提高胶球系统手球率制定出以下方案:
        1、严把胶球质量关,选用直径比凝汽器不锈钢管径大1-2mm的胶球,使的胶球可以顺利通过凝汽器管束,不被档到凝汽器管束入口,无法回收同时不能达到清洗管束的效果。胶球投入前应浸泡24小时以上,并检查吸水后密度应在1000kg/m3上下,偏差不应超过100 kg/m3.并且保证选用的胶球吸水后直径不能有明显增大情况。以及保证胶球正常投球量、胶球补充周期及更换周期符合要求。
        2、A修中对收球网进行检查并杂物清理,将收球网不光滑处用角磨机进行打磨,保证光滑无毛刺,解体转轴检查轴承及对传动装置进行检修维护。保证收球网转动到位并运行顺畅,防止关闭不严造成胶球丢失。同时优化收球管路,减少弯道,尽量保证直线管路。将原有的弯头尽可能优化为大角度弯管。
        3、利用A修机会,对水塔放水后,进入冷却塔内部进行全面检查,更换破损填料并请将施工杂物清理干净。彻底清理水塔底面淤泥、石子等杂物并将冷却塔前池滤网清理干净。然后打开凝汽器水室人孔门,循环水管道人孔门,进入内部彻底清理杂物。
        4、在凝汽器A、B侧循环水出、入口水室顶部放空气管道入口处,加装直径为90mm,厚度为10mm的钢板且焊实,并在其上钻8mm的孔若干个,保证排气顺畅,还可以防止胶球进入放空气管道聚集,无法回收。在水室放水管入口也加焊同样的钢板。防止胶球进入放水管中不能回收。
        5、对凝汽器换热管束逐个进行高压水冲洗,清理凝汽器管束结垢,恢复管束原有直径,保证胶球顺利通过并提高凝汽器换热效率。
四、
凝汽器胶球清洗装置改造结论:
        根据方案对凝汽器胶球系统进行了改造,A修结束开机后,对B侧收球率进行连续一个月跟踪和统计,其B侧收球率均在90%以上。其结果证明我们采取的措施是有效的,胶球系统B侧的收球率已经保持在合格范围内。确保了机组热效率,提高了机组运行经济性。
        胶球系统作为电厂运行重要辅助设备,其对电厂经济的重要性不言而喻。胶球系统的正常运行既能节省人力财力,也能保证凝汽器换热效率,降低凝汽器端差,降低煤耗从而保证机组经济性。此次汽机分场对过对胶球系统设备问题的分析和测试,采用科学合理的处理方案,使机组系统在改造后凝汽器的收球率明显好转,达到了预期的效果。结果表明,密切跟踪设备运行状况和深入分析设备缺陷,研制合理可行的改造方案是取得本次改造成功的关键。